本发明涉及废水处理、化学领域,具体为一种含水杨酰胺废水脱氨方法。
背景技术:
在工业生产中,常见的水体污染和大气污染主要来自于氨氮污染。通常情况下,工业废水中含有大量的氨氮溶液。因此,怎样处理工业废水中的氨氮是一个亟需解决的问题。
现有技术中,主要有生物脱氨法、膜脱氨法、化学沉淀法等。生物脱氨法由于成本过高而很难大批量使用,化学沉淀法又会产生二次污染等问题。因此,常见的处理方法是膜脱氨法。
现有的膜脱氨法一般直接进行吸收脱氨处理,在处理时,效率低下,而且脱氨不稳定。在进行含水杨酰胺废水脱氨时,由于水杨酰胺具有易结晶析出的特性,会堵塞膜丝,因此,很难有效的对该含水杨酰胺废水进行脱氨处理。
技术实现要素:
本发明的目的是:提供一种含水杨酰胺废水脱氨方法,以解决现有技术中含水杨酰胺废水在脱氨处理时容易产生结晶,不易处理等问题,提高含水杨酰胺废水的处理效率。
实现上述目的的技术方案是:一种含水杨酰胺废水脱氨方法,包括以下步骤,
S01)建立处理含水杨酰胺废水的循环系统;
S02)将氨水注入至含水杨酰胺废水,调节含水杨酰胺废水的PH值,使含水杨酰胺废水呈碱性;
S03)使呈碱性的含水杨酰胺废水进入循环储罐,并控制循环储罐的温度;
S04)打开抽水系统,将循环储罐中的含水杨酰胺废水循环通过膜接触器;
S05)利用膜接触器对含水杨酰胺废水进行脱氨处理;
S06)重复循环步骤S02)至步骤S05),直至完成含水杨酰胺废水的脱氨处理。
进一步的,所述步骤S03)中包括对循环储罐中的含水杨酰胺废水进行搅拌。
进一步的,所述步骤S02)中包括保持含水杨酰胺废水的PH值在7.5-8.5之间。
进一步的,所述步骤S03)中包括保持含水杨酰胺废水的温度在35-40度之间。
进一步的,所述步骤S01)中,所述循环系统中包括多个过滤器。
进一步的,所述过滤器包括一过滤膜,该过滤膜中具有若干个过滤孔。
进一步的,所述过滤孔的直径在5微米至10微米之间。
本发明的优点是:本发明的含水杨酰胺废水脱氨方法,通过在废水中注入氨水,调节废水的PH值,同时,保持废水的处理温度,以改变水杨酰胺的结晶条件,有效的提高了含水杨酰胺废水脱氨的效率。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明作进一步解释。
图1是本发明实施例的处理含水杨酰胺废水的循环系统示意图。
其中,
1 膜接触器; 2 抽水系统; 3 循环储罐。
具体实施方式
以下实施例的说明是参考附加的图式,用以例示本发明可用以实施的特定实施例。
如图1所示,一种含水杨酰胺废水脱氨方法,包括以下步骤。
S01)建立处理含水杨酰胺废水的循环系统。该循环系统包括至少一膜接触器1、抽水系统2、循环储罐3以及多个过滤器(图未示),上述的膜接触器、抽水系统、循环储罐以及多个过滤器形成处理含水杨酰胺废水的循环系统,在该循环系统中,设立一个氨水注入口。
其中,循环系统中包括多个过滤器。过滤器包括一过滤膜,该过滤膜中具有若干个过滤孔。过滤孔的直径在5微米至10微米之间。
S02)将氨水注入至含水杨酰胺废水,调节含水杨酰胺废水的PH值,使含水杨酰胺废水呈碱性。
具体的,将氨水通过该氨水注入口注入该循环系统中,调节含水杨酰胺废水的PH值,使含水杨酰胺废水呈碱性。保持含水杨酰胺废水的PH值在7.5-8.5之间。
若PH至小于7.5,则含水杨酰胺废水还会产生结晶,废水脱氨处理的效果不明显。若PH至大于8.5,则废水中,氨的浓度或NH4+浓度过大,使废水中的氨气或NH4+不容易清除完全,增加了废水脱氨处理的难度。
S03)使呈碱性的含水杨酰胺废水进入循环储罐,并控制循环储罐的温度,在该步骤中,保持含水杨酰胺废水的温度在35-40度之间。当温度低于35度时,会导致水杨酰胺晶体析出。
同时,在上述步骤S03)中,包括对循环储罐中的含水杨酰胺废水进行搅拌。由于水杨酰胺有集聚效应,像絮凝剂一样,所以需要及时对含水杨酰胺废水进行搅拌,这样就不会使局部存在浓度,差导致水杨酰胺结晶。
S04)打开抽水系统,将循环储罐中的含水杨酰胺废水循环通过膜接触器。
S05)利用膜接触器对含水杨酰胺废水进行脱氨处理。
S06)重复循环步骤S02)至步骤S05),直至完成含水杨酰胺废水的脱氨处理。
实施例1,某含水杨酰胺废水中氨氮浓度为1000mg/L,溶液PH值为6.3。将该含水杨酰胺废水通入循环系统,在该循环系统的氨水注入口注入浓度为1.5mol/L的氨水,调节含水杨酰胺废水的PH值,将该PH值保持在8左右,经过5微米过滤器过滤之后,利用循环储罐使废水温度始终保持在36度左右,控制循环系统中废水流速为0.1m/s,经过20小时循环处理后,脱除效率达到78%,而没有加氨水的常规脱氨处理同样浓度、同样体积的含水杨酰胺废水需要40个小时,而且脱氨效果没有本实施例中所使用的方法好,本实施例的方法大大的缩短了处理时间,提高了含水杨酰胺废水中氨氮脱除的效率。
实施例2,某含水杨酰胺废水中氨氮浓度为1000mg/L,溶液PH值为6.3。将该含水杨酰胺废水通入循环系统,在该循环系统的氨水注入口注入浓度为1.5mol/L的氨水,调节含水杨酰胺废水的PH值,将该PH值保持在8左右,经过5微米过滤器过滤之后,利用循环储罐使废水温度始终保持在36度左右,同时,在各个进程中,对该含水杨酰胺废水进行搅拌,特别是在循环储罐中,要不断对含水杨酰胺废水进行搅拌,保持含水杨酰胺废水各局部之间的浓度均匀,控制循环系统中废水流速为0.1m/s,经过20小时循环处理后,脱除效率达到82%,而没有加氨水的常规脱氨处理同样浓度、同样体积的含水杨酰胺废水需要50个小时,而且脱氨效果没有本实施例中所使用的方法好,本实施例的方法大大的缩短了处理时间,提高了含水杨酰胺废水中氨氮脱除的效率。同时,与实施例1相比,本实施例中,搅拌能够有效的增加处理水杨酰胺废水脱氨的处理效率。
实施例3,某含水杨酰胺废水中氨氮浓度为1000mg/L,溶液PH值为6.3。将该含水杨酰胺废水通入循环系统,在该循环系统的氨水注入口注入浓度为1.5mol/L的氨水,调节含水杨酰胺废水的PH值,将该PH值保持在10左右,经过5微米过滤器过滤之后,利用循环储罐使废水温度始终保持在36度左右,同时,在各个进程中,对该含水杨酰胺废水进行搅拌,特别是在循环储罐中,要不断对含水杨酰胺废水进行搅拌,保持含水杨酰胺废水各局部之间的浓度均匀,控制循环系统中废水流速为0.1m/s,经过20小时循环处理后,脱除效率达到64%,与实施例1相比,本实施例中,本实施例的处理效果反而下降了。
实施例4,某含水杨酰胺废水中氨氮浓度为1000mg/L,溶液PH值为6.3。将该含水杨酰胺废水通入循环系统,在该循环系统的氨水注入口注入浓度为1.5mol/L的氨水,调节含水杨酰胺废水的PH值,将该PH值保持在7左右,经过5微米过滤器过滤之后,利用循环储罐使废水温度始终保持在36度左右,同时,在各个进程中,对该含水杨酰胺废水进行搅拌,特别是在循环储罐中,要不断对含水杨酰胺废水进行搅拌,保持含水杨酰胺废水各局部之间的浓度均匀,控制循环系统中废水流速为0.1m/s,经过20小时循环处理后,脱除效率达到68%,与实施例1相比,本实施例中,本实施例的处理效果反而下降了。而且在处理过程中,有水杨酰胺的晶体析出,不利于处理。
实施例5,某含水杨酰胺废水中氨氮浓度为1000mg/L,溶液PH值为6.3。将该含水杨酰胺废水通入循环系统,在该循环系统的氨水注入口注入浓度为1.5mol/L的氨水,调节含水杨酰胺废水的PH值,将该PH值保持在8左右,经过5微米过滤器过滤之后,利用循环储罐使废水温度始终保持在25度左右,同时,在各个进程中,对该含水杨酰胺废水进行搅拌,特别是在循环储罐中,要不断对含水杨酰胺废水进行搅拌,保持含水杨酰胺废水各局部之间的浓度均匀,控制循环系统中废水流速为0.1m/s,经过20小时循环处理后,脱除效率达到71%,与实施例1相比,本实施例中,本实施例的处理效果反而下降了。而且在处理过程中,有水杨酰胺的晶体析出,不利于处理。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。