锅炉酸洗钝化工艺的利记博彩app

文档序号:8554793阅读:1172来源:国知局
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【技术领域】
[0001]本发明涉及锅炉酸洗领域,具体是一种锅炉酸洗后的钝化工艺。
【背景技术】
[0002]锅炉机组在投运前,为保证蒸汽品质、防止受热面锈蚀、提高运行安全性及节能降耗的要求,必须进行锅炉酸洗工作。而随着环保要求的逐渐提高,原有酸洗后钝化药剂亚硝酸钠,已经被双氧水取代。但双氧水钝化效果不稳定,受介质影响非常严重,在清洗过程中均易出现黄色氧化铁沉积问题。造成机组开机过程中冲洗时间长,受热面效率降低,机组整体经济性下降。
[0003]如何保证清洗后形成良好的钝化膜,提高机组防锈蚀能力和经济性,是化学技术的发展方向。

【发明内容】

[0004]本发明所要解决的技术问题是:如何解决锅炉酸洗钝化工艺后钝化膜不致密、存在黄色氧化铁沉积的缺陷的问题。
[0005]本发明所采用的技术方案是:锅炉酸洗钝化工艺,酸洗后钝化药剂使用双氧水,整个过程保持含铁量浓度不超过100mg/L,在漂洗过程中,柠檬酸质量百分比浓度在0.3%-0.5% 之间 ο
[0006]本发明的有益效果是:采用本发明后,钝化效果良好,设备清洗表面成膜均匀,经硫酸铜法测试,时间均超过30秒。锅炉开机后,冲洗时间均小于10小时。
【具体实施方式】
[0007]山西太钢不锈钢股份有限公司经多次锅炉化学清洗实践,发现应严格规定双氧水钝化过程中含铁量浓度应该不超过100mg/L,否则在钝化工艺中极易发生氧化铁沉积。原锅炉酸洗工艺中的漂洗过程,规定采用柠檬酸漂洗时,浓度为0.1-0.2%。实践证明在此浓度下,难以将钝化液中的铁全部络合,容易发生沉淀,影响钝化效果,通过实验确定柠檬酸质量百分比浓度应达到0.3%以上,才可以在双氧水钝化工艺中保证清洗面清洁,但是用节省柠檬酸角度出发,保持柠檬酸质量百分比浓度在0.3%-0.5%之间就可以满足清洁要求。
[0008]采用本发明工艺后,钝化效果良好,设备清洗表面成膜均匀,经硫酸铜法测试,时间均超过30秒。锅炉开机后,冲洗时间均小于10小时。在钝化效果不佳的情况下,清洗结束到机组开机的20~40天时间会形成0.5~1毫米左右的氧化层影响机组效率1%左右。按我厂余热及燃煤机组年发电量40亿度计算,年增加发电量约4千万度,节创效1000万元以上。
【主权项】
1.锅炉酸洗钝化工艺,其特征在于:酸洗后钝化药剂使用双氧水,整个过程保持含铁量浓度不超过100mg/L,在漂洗过程中,柠檬酸质量百分比浓度在0.3%-0.5%之间。
【专利摘要】本发明涉及锅炉酸洗领域,具体是一种锅炉酸洗后的钝化工艺。本发明所采用的技术方案是:锅炉酸洗钝化工艺,酸洗后钝化药剂使用双氧水,整个过程保持含铁量浓度不超过100mg/L,在漂洗过程中,柠檬酸质量百分比浓度在0.3%-0.5%之间。本发明的有益效果是:采用本发明后,钝化效果良好,设备清洗表面成膜均匀,经硫酸铜法测试,时间均超过30秒。锅炉开机后,冲洗时间均小于10小时。
【IPC分类】C23F17-00, C23C22-68, C23G1-08
【公开号】CN104878396
【申请号】CN201510295155
【发明人】韩兴国, 罗新举, 王颖, 王瑞红, 姚克明, 林泉
【申请人】山西太钢不锈钢股份有限公司
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2015年6月2日
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