网带炉滚子热处理零脱碳控制方法

文档序号:3317846阅读:2963来源:国知局
网带炉滚子热处理零脱碳控制方法
【专利摘要】本发明公开了一种网带炉滚子热处理零脱碳控制方法,包括淬火、回火及检测三个步骤,其创新点在于:所述的淬火步骤在网带炉淬火区进行淬火处理,采用甲醇、氮气和丙烷三种气氛控制碳势,淬火加热过程中,分三区控制气氛流量,第一、第二区通入氮气和丙烷,丙烷采用两部分控制,一部分采用恒定的低流量0.5-1L/min,另一部分利用氧探头自动补偿式控制,碳势不足时通入2-3L/min,第三区通氮气和甲醇,流量分别为6-6.4m3/h和4-4.5m3/h。滚子加热的时间为52-60分钟,淬火温度为850±5℃,碳势稳定控制在0.7-0.8%;所述回火阶段,回火温度为160-165℃,保温时间为180-210分钟。本发明的方法有效解决了常规控制过程中,高碳势下容易增碳和低碳势下容易贫碳的现实问题。
【专利说明】网带炉滚子热处理零脱碳控制方法

【技术领域】
[0001] 本发明涉及网带炉滚子热处理零脱碳控制方法,特别涉及一种热处理指标符合国 际标准,且滚子倒角处无贫碳或增碳热处理控制方法。

【背景技术】
[0002] 伴随着高铁行业的兴起,高铁长寿命轴承得到了飞速发展。在高铁滚动体组件几 乎100%依赖于进口的中国高铁行业,高强度、高寿命滚子一直得到高铁行业的青睐。对滚 子零件而言,滚子母线面是加工面,而滚子倒角处是非加工面。常规滚子允许在倒角处有一 定深度的贫碳层或增碳层,而对高铁滚子而言是不允许的。而要实现这一目标,滚子材料表 面不允许有贫碳层存在,热处理过程中必须保证零脱碳要求(既不脱碳也不增碳)。


【发明内容】

[0003] 本发明的目的在于针对现有技术中的不足,提供一种滚子热处理零脱碳控制方 法,控制碳势的均匀性,使产品符合国家标准。
[0004] 为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:网带炉滚子热处理零脱碳控制 方法,包括淬火、回火及检测三个步骤,所述的淬火步骤在网带炉淬火区进行淬火处理,采 用甲醇、氮气和丙烷三种气氛控制碳势,淬火加热过程中,分三区控制气氛流量,滚子加热 时间为52-60分钟,淬火温度为850±5°C,碳势稳定控制在0. 7-0. 8% ; 所述回火阶段,回火温度为160_165°C,保温时间为180-210分钟。
[0005] 进一步的,所述的网带炉淬火区分三段设置通气口,每个通气口设置甲醇、丙烷、 氮气通入口,按滚子进炉走向依次第一区、第二区和第三区,其中,第一区通丙烷和氮气,丙 烷常通流量为0. 5-lL/min,并且采用氧探头自动补尝控制,流量为2-3L/min ;氮气流量为 2-3L/min ;第二区通丙烷和氮气,丙烷常通流量为0. 5-lL/min,采用氧探头自动补尝控制, 流量为2-3L/min,氮气流量为2-3L/min ;第三区通氮气和甲醇,氮气流量为6-6. 4m3/h,甲 醇流量为4-4. 5 m3/h。
[0006] 进一步的,滚子在第一区加热时间为16-20min,在第二区加热时间为18-20min, 在第三区加热时间为18-20min。
[0007] 进一步的,网带炉碳势参比气设置在0. 2-0. 3 L/min。
[0008] 进一步的,碳势控制于0· 7-0. 8%之间。
[0009] 本发明的有益效果: 1、本发明在淬火加热过程中,分区通入高流量氮气,利用炉膛三台循环风扇的共同作 用,保证了炉膛内气氛处于较高的正压状态,且碳势分布均匀,各点散差小,总体碳势波动 小。
[0010] 2、本发明甲醇采用炉外裂解后通入,既能够减少碳黑的产生,又能够较少甲醇裂 解时因周围炉温变化引起的碳势波动;每区丙烷采用恒量和补偿量(自动控制)通入能够分 别保证碳势的下限值和上限值,从而使其稳定控制在较小的波动范围以内,有效解决了常 规控制过程中,高碳势下容易增碳和低碳势下容易贫碳的现实问题。

【具体实施方式】
[0011] 下面结合具体实施例对本发明的技术方案作详细说明。
[0012] 本发明的一种网带炉滚子热处理零脱碳控制方法,包括淬火、回火及检测三个步 骤,其特征在于:所述的淬火步骤在网带炉淬火区进行淬火处理,采用甲醇、氮气和丙烷三 种气氛控制碳势,淬火加热过程中,分三区控制气氛流量,滚子加热时间为52-60分钟,淬 火温度为850±5°C,碳势稳定控制在0. 7-0. 8% ;回火阶段,回火温度为160-165°C,保温时 间为180-210分钟。
[0013] 实施例1 首先,调试好网带炉滚子生产线,按要求控制好淬火温度,回火温度、保护气流量,淬 火油温度,保证各类参量处于受控状态,为滚子生产做好前期准备。设定时,滚子淬火温度 850±5°C,回火温度160°C,让淬火油温控制在55°C。
[0014] 具体的:将炉温设置于850°C,淬火加热阶段采用甲醇裂解气和氮气作为载气, 采用丙烷裂解气作为富化气,网带炉淬火区分三段设置通气口,每个气口设置甲醇、丙烷、 氮气通入口。按滚子进炉走向网带炉淬火区依次设置第一区、第二区和第三区,控制好甲 醇、氮气和丙烷流量,所述的网带炉淬火区分三段设置通气口,每个通气口设置甲醇、丙烷、 氮气通入口,按滚子进炉走向依次设置第一区、第二区和第三区,其中,第一区通丙烷和氮 气,丙烷常通流量为0. 6L/min,并且采用氧探头自动补尝控制,流量为2. 2L/min ;氮气流量 为2. 2L/min,第一区加热时间为16min ;第二区通丙烷和氮气,丙烷常通流量为0. 6L/min, 采用氧探头自动补尝控制,流量为2. 2L/min,氮气流量为2. 2L/min,第二区加热时间为 18min ;第三区通氮气和甲醇,氮气流量为6m3/h,甲醇流量为4 m3/h。其中,碳势参比气设置 为0. 2 L/min,第三区加热时间为18min。
[0015] 各区流量恒定,保证了炉膛内高而稳定的正压;第一、第二区丙烷采用两部分控 制,一部分采用恒定的低流量0. 6L/min,另一部分利用氧探头自动补尝试控制,碳势不足时 通入2. 2L/min,碳势到达设定点时候,停止通此,如此周而复始,维持炉膛内持续稳定的碳 势水平。
[0016] 然后,将经过清洗、烘干的滚子按一定速度进入炉膛,定期检查各区甲醇、氮气和 丙烷的流量符合性。关注碳势变化情况,稳定控制于〇. 7-0. 8%之间。
[0017] 实施例2 调试好网带炉滚子生产线,按要求控制好淬火温度,回火温度、保护气流量,淬火油 温度,保证各类参量处于受控状态,为滚子生产做好前期准备。设定时,滚子淬火温度 850±5°C,回火温度165°C,让淬火油温控制在65°C。
[0018] 第一区通丙烷和氮气,丙烷常通流量为lL/min,并且采用氧探头自动补尝控制,流 量为3L/min ;氮气流量为3L/min,第一区加热时间为20min ;第二区通丙烷和氮气,丙烷常 通流量为lL/min,采用氧探头自动补尝控制,流量为3L/min,氮气流量为3L/min,第二区加 热时间为20min;第三区通氮气和甲醇,氮气流量为6.4m 3/h,甲醇流量为4.5 m3/h。其中, 碳势参比气设置为〇. 3 L/min,第三区加热时间为20min。
[0019] 各区流量恒定,保证了炉膛内高而稳定的正压;第一、第二区丙烷采用两部分控
【权利要求】
1. 网带炉滚子热处理零脱碳控制方法,包括淬火、回火及检测三个步骤,其特征在 于:所述的淬火步骤在网带炉淬火区进行淬火处理,采用甲醇、氮气和丙烷三种气氛控制 碳势,淬火加热过程中,分三区控制气氛流量,滚子加热时间为52-60分钟,淬火温度为 850 ±5 °C,碳势稳定控制在0. 7-0. 8% ; 所述回火阶段,回火温度为160_165°C,保温时间为180-210分钟。
2. 根据权利要求1所述的网带炉滚子热处理零脱碳控制方法,其特征在于:所述的网 带炉淬火区分三段设置通气口,每个通气口设置甲醇、丙烷、氮气通入口,按滚子进炉走向 依次设置第一区、第二区和第三区,其中,第一区通丙烷和氮气,丙烷常通流量为0.5-1L/ min,并且采用氧探头自动补尝控制,流量为2-3L/min ;氮气流量为2-3L/min ;第二区通丙 烷和氮气,丙烷常通流量为〇. 5-lL/min,采用氧探头自动补尝控制,流量为2-3L/min,氮气 流量为2-3L/min ;第三区通氮气和甲醇,氮气流量为6-6. 4m3/h,甲醇流量为4-4. 5 m3/h。
3. 根据权利要求1或2所述的网带炉滚子热处理零脱碳控制方法,其特征在于:滚 子在第一区加热时间为16-20min,在第二区加热时间为18-20min,在第三区加热时间为 18_20min。
4. 根据权利要求1所述的网带炉滚子热处理零脱碳控制方法,其特征在于:碳势参比 气设置在 0. 2-0. 3 L/min。
【文档编号】C21D1/18GK104099448SQ201410370971
【公开日】2014年10月15日 申请日期:2014年7月31日 优先权日:2014年7月31日
【发明者】苏银建, 袁建明, 张庆忠, 赵高明, 沈达凯 申请人:江苏力星通用钢球股份有限公司
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